修理分公司紧紧围绕集团“成本管控”工作要求,积极动员全体干部职工集思广益,深入抓好修旧利废工作,并把技改创新作为节流增效关键,以求最大限度地节约。
近期,各车间在修旧利废、技改创新上再创佳绩。利用废弃的过滤设备进行创新改进,在罐体内部加装干燥剂,解决了长期以来喷漆作业空压机管路积水的问题。
针对车间电缆超负荷,导致车间电压不稳,频繁跳闸的问题。车间技术人员积极研讨探索,安装补偿电容的方式代替大面积增加电缆,采取以无功补偿的形式进行就地补偿,减少无功电流,降低损耗,在不增加新电缆的情况下,增加电缆效率,使车间正常用电得到保障。
一车间研发的温控电机烘干箱,采用电源旋钮实现温度循环调节,缩短了电机定子线圈的烘干时间,极大提高了工作效率,目前已在各车间全面推广使用。该项设备的研发应用,彻底解决了驱动电机因进水造成损坏而无法自主维修的技术难题。
以往车辆出现空压机曲轴磨损,造成转向助力泵连接盘断裂的故障,因维修难度大,技术复杂,只能更换新的空压机,致使维修成本增加。现在经车间技术人员反复钻研,结合多年维修经验,通过深度焊补打磨、精密加工、淬火处理等一系列的技术介入,顺利解决了此类故障修复难题,大大节省了更换成本。
一系列的创新举措,不仅提升了维修技工的工作热情,更为公司降低维修成本开了个好头,截止目前,累计节约成本2万多元,为集团的“节能降耗、成本管控”工作贡献出我们最大的力量。